大筒徑磁選機在粗選作業(yè)中的應(yīng)用效果
1、前言
萊蕪礦業(yè)有限公司選礦廠建于七十年代,年處理原礦能力為40萬t,為中型選礦廠。選礦工藝設(shè)備均為七十年代設(shè)計制造的。隨著生產(chǎn)規(guī)模的逐年擴大和選礦技術(shù)的不斷發(fā)展,老工藝設(shè)備不能適應(yīng)發(fā)展的需要。因此,自1998年以來對老工藝設(shè)備不斷進行改造,大筒徑磁選機的應(yīng)用成功,給選礦的生產(chǎn)經(jīng)營增加了經(jīng)濟效益,同時,進一步促進了選礦生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和提高。
2、現(xiàn)狀分析
2.1、設(shè)備方面
由于近幾年選礦生產(chǎn)任務(wù)的加大,原礦處理能力由原來的40萬t/a,提高到現(xiàn)在的50萬t/a。磨機臺時處理量由原來的28t/h提高到38t/h,再加上工藝中細篩的返回量,原一段粗選磁選機φ750mm×1800mm的處理能力遠遠不能滿足選礦生產(chǎn)需要,隨之暴露出很多問題,給正常生產(chǎn)帶來較大困難。主機問題有:①設(shè)備老化,處理能力低;②分選指標差,尾礦品位高,回收率低。③經(jīng)常溢礦,影響了車間的文明生產(chǎn),增加了工人的勞動強度;④電機負荷大,電機燒壞事故頻繁,造成停車時間長,嚴重影響生產(chǎn)任務(wù)的完成。因此,改造一段粗選,提高其處理能力,改善作業(yè)條件和選別指標,是一項十分迫切的任務(wù)。
2.2、磁選工藝流程
萊蕪礦業(yè)有限公司選廠磁選工藝流程為三段磁選,細篩自循環(huán)(二個系列)。磁選后的尾礦進入浮選,浮選尾礦進總尾磁選機,總尾磁選后的精礦進二段分級旋流器,旋流器的溢流給入一段磁選機,旋流器的沉砂,返回二段球磨機再磨,見附圖。
為了進一步探明一段磁選機作業(yè)情況,進行了工藝流程考查,考查結(jié)果:臺時處理量為47.15t/h;尾礦品位為22.70%;作業(yè)回收率為88.95%。從以上考查數(shù)據(jù)來看,充分證實了前面所分析的問題是客觀存在的。
鑒于上述情況,提出了對一段磁選作業(yè)進行技術(shù)改造。在做了大量基礎(chǔ)工作的前提下,提出了采用φ1050mm×2400新型大筒徑永磁磁選機,取代原小筒徑φ750mm×1800mm舊式磁選機的初步方案。大筒徑的優(yōu)點是:處理能力大,磁系結(jié)構(gòu)先進,能較大程度改善作業(yè)指標,是較理想的粗選設(shè)備的首選。
3、驗證
為了保證新設(shè)備完全滿足現(xiàn)場生產(chǎn)的需要,對φ1050mm×2400mm磁選機的生產(chǎn)能力進行了驗證。通過驗證,該磁選機的處理能力完全能滿足當(dāng)前或今后一個時期的需要。φ1050mm×2400mm永磁磁選機技術(shù)性能見表1。
4、應(yīng)用效果
4.1、選別作業(yè)指標對比
4.1.1、一段磁選作業(yè)改造前后對比,見表2。
從表中可以看出,在給礦條件基本相同的情況下,φ1050mm×2400mm永磁機的選別效果,明顯好于φ750mm×1800永磁機,尾礦品位降低7.28%,回收率提高4.18%。另外,一段作業(yè)環(huán)境得到很大改觀,作業(yè)負荷大大減輕,電機損壞次數(shù)為零(到目前為止),徹底杜絕了漾礦現(xiàn)象,同時對全工藝流程作業(yè)的改善發(fā)揮了重大作用。
4.1.2、工藝設(shè)備改造前后技術(shù)經(jīng)濟指標對比
工藝設(shè)備改造前后技術(shù)經(jīng)濟指標對比,見表3。
從表3可以看出,由于一段磁選作業(yè)的改造,對整個選礦工藝流程的作業(yè)產(chǎn)生了良好的效果,尾礦品位平均下降2.98%,回收率提高1.09%,球磨機處理能力有了很大的提高,保證了生產(chǎn)任務(wù)的完成??傊?,大筒徑永磁磁選機在粗選作業(yè)的應(yīng)用是成功的,解決了選礦生產(chǎn)急需要解決的難題。
4.2、年經(jīng)濟效益
本次技改總投資35萬元,投資折舊3.5萬元(折舊率10%),改造后新增產(chǎn)值104萬元,年創(chuàng)效益65.5萬元/a。
5、結(jié)束語
(1)φ1050永磁磁選機在粗選作業(yè)產(chǎn)生的效果顯著,較好地發(fā)揮了該設(shè)備的性能和作用,對提高產(chǎn)量,改善作業(yè)指標,提高選礦效益起到了重要作用。
(2)雖然大筒徑磁選機的取得了成功,但是,不幾回本身還是工藝上都還存在著不足,有待售后進一步完善和改進。
相關(guān)設(shè)備:永磁筒式磁選機、赤鐵礦選礦設(shè)備、螺旋溜槽。